
山东索通集团锅炉配套的气箱脉冲布袋除尘器,在冬季运行期间频繁出现性能故障,严重影响锅炉正常生产,具体问题如下:
1. 运行阻力异常偏高:冬季运行阻力最高达 37800Pa,远超正常运行范围(1200-1500Pa),导致引风机负荷激增,锅炉排烟不畅,热效率下降 15% 以上,被迫降低产能;
2. 布袋破损严重:部分除尘布袋底部出现撕裂、磨损,同时布袋上部与划板孔间隙堆积大量灰层,不仅过滤效率骤降(从 99.9% 降至 95% 以下),还导致粉尘排放量超标,不符合环保要求;
3. 用户误操作加剧问题:为降低运行阻力,客户自行拆除预除尘隔板,却适得其反—— 不仅阻力未下降,反而破坏了烟气在除尘器内部的均匀分布,部分区域烟气流速过高,直接冲刷布袋,加速破损,形成 “阻力高 - 误操作 - 破损加剧” 的恶性循环。
接到客户求助后,新乡百盛机械立即组建技术团队赴现场勘测,结合当地环境与设备运行数据,锁定核心症结:一是环境因素,当地冬季气温低(最低 - 10℃)、烟气潮湿度大(含湿量≥15%),导致烟气在除尘器内部结露,粉尘黏附布袋堵塞滤孔;二是设备设计缺陷,原除尘器清灰能力不足(管式脉冲清灰力度弱)、过滤面积偏小(过滤风速达 1.2m/min,远超合理范围);三是布袋选材不当,原 PPS+PTFE 覆膜布袋在高湿低温环境下易吸潮黏灰,且耐磨性不足。

针对上述问题,百盛机械技术团队结合锅炉烟气参数(处理风量 18000m³/h、烟气温度 90-110℃、粉尘浓度 30g/m³)及当地气候特点,制定 “针对性改造 + 环境适配” 的整改方案,具体措施如下:

• 清灰系统改造:将原有管式脉冲清灰改为气箱脉冲清灰系统,增加清灰气包容积(从 0.5m³ 增至 1.2m³),优化喷吹管布局(间距从 300mm 调整为 250mm),提升清灰力度与覆盖范围,确保布袋表面黏附的粉尘彻底剥离,从根源降低运行阻力;
• 过滤系统优化:加大过滤面积,将原过滤面积 100㎡增至 160㎡,同步将过滤风速从 1.2m/min 降至 0.75m/min(处于 PPS 布袋最佳过滤风速区间 0.6-0.8m/min),减少烟气对布袋的冲刷,延长布袋使用寿命;
• 恢复预除尘设计:重新加装预除尘隔板,优化隔板角度(30° 倾斜)与间距(200mm),使高浓度烟气先经预除尘去除 50% 以上大颗粒粉尘(粒径≥10μm),再进入布袋过滤,避免大颗粒直接撞击布袋导致破损。
整改完成后,锅炉布袋除尘器进入 72 小时连续试运行,各项指标均达到设计要求:
• 运行阻力显著下降:稳定运行阻力控制在 1300-1400Pa,较整改前(37800Pa)下降 96% 以上,引风机负荷恢复正常,锅炉热效率回升至设计值,产能完全恢复;
• 过滤效率与布袋状态良好:粉尘排放量≤5mg/m³,过滤效率保持 99.95%,远超环保标准;拆开检查发现布袋表面无黏灰、无破损,布袋上部与划板孔间隙无灰层堆积;
• 环境适应性提升:在当地 - 8℃低温、高湿环境下,除尘器连续运行 1 个月无结露现象,压缩空气干燥度稳定,清灰系统工作正常。
客户设备负责人反馈:“百盛机械不仅精准找到问题根源,还结合我们当地的低温高湿环境定制整改方案,整改后除尘器运行特别稳定,再也不用为阻力高、布袋破损的问题发愁,锅炉生产完全不受影响,专业度值得信赖!”
